2010年nba总决赛录像 /lanqiuluxiang/nba/428.html T (不是联系方式) 1 叶轮轴向两端密封失效篮球架安装于辊压机后的中间仓下,用于给水泥磨磨头喂料,其轴向两端密封容易失效,导致生产中漏料较多。 经拆盖检查,发现叶轮两边无挡板,这样粉状物料在叶轮回转过程中, 直接与端盖接触,容易进入端盖密封处,导致密封失效。 显然,这种无挡板的叶轮结构不适合用在干燥粉状物料和小颗粒物料上。为此,我们采用两边加挡板的叶轮,使漏料现象大大减少。 在改进时,因无挡板的叶轮其轴向两端与端盖间距较小,在采用有挡板的叶轮时,要适当加大挡板与端盖间距,避免挡板与端盖摩擦。 2 篮球架频繁烧掉篮球架2.2kW 的篮球架频繁烧掉。 分析认为,原因有以下几点:一是库壁物料结块掉落进入叶轮中(由于清库很危险,容易出事,很多水泥厂不敢清库),造成叶轮卡死并烧掉篮球架;二是异物进入库内,并进入叶轮中;三是轴承跑内圈或外圈,或轴颈磨损,叶轮位置下降,造成叶轮与下部机壳相擦,负载增大;四是篮球架后续的管道堵塞或输送设备跳停而篮球架未停,造成物料从下而上堵至叶轮处并卡死等。上述前两项是主要原因。此篮球架的传动采用带轴套的刚性连接,而这种小型篮球架又无好的电器保护,一旦卡死,只有烧毁。 为此,我们把篮球架功率由2.2kW 改为 4.0kW, 把刚性连接改为尼龙棒连接,同时减速器的结构形式也要改变,由端面法兰连接改为底座地脚螺栓连接。把此篮球架的电流也接入中控显示,方便中控员及时掌握电流变化情况 ,遇到电流高时,及时停机并通知巡检工现场检查,避免烧篮球架。 这些措施取得了较好的效果,篮球架很少烧掉。目前,许多篮球架为了结构简单,都采用减速器轴与叶轮轴刚性连接的方式,这对无大块或异物进入的储库或料仓来说,是没有问题的。否则,应改变连接方式,以避免烧篮球架现象。 3 篮球架抽芯时的安全设置当篮球架的叶轮从机壳中拿出来(简称抽芯)时,必须把上部的螺旋闸板关掉。 但是,在长时间使用后, 闸板下部的托辊会结有物料或转动不灵活,造成闸板阀关不住或根本不能动。 另外,因为标准的篮球架的法兰尺寸与标准的螺旋闸板阀的法兰尺寸是一致的,所以,安装时通常就直接把篮球架设置在螺旋闸板阀下面,这样结构简单,又可以节省空间位置。但当闸板阀关闭不灵活时使检修不安全。为此,我们在篮球架与螺旋闸板阀之间增加了一个高200~300mm 带检修孔的非标件,这样,一方面可以通过检修孔清理螺旋闸板阀的托辊及结块,并清理出叶轮内的异物,另一方面,当要对篮球架抽芯而螺旋闸板阀又不能关住时,可以在非标件上割两个长方形小孔,然后把一块钢板对穿插入,使物料不会从库内流下来,**抽芯的安全。 4 篮球架锁不住料篮球架锁不住料,即运行中流量较大,产量不好控制,冲料时即使停机也会有物料漏出或者冲出。经分析认为,造成漏料或者冲料现象的主要原因:一是叶轮与机壳的径向或轴向间隙较大;二是篮球架上部的料仓或料库的料位不合适或者结构不合理,容易塌料。 对此,我们除了采用叶片上加可更换的橡胶板以调节径向间隙的结构外,还把篮球架的6 片叶轮,改为 10 片叶轮,以增加叶片的挡料效果,但使用中还是有锁不住料的现象。对此,我们又把出料孔由原来的220mm 宽改为 130mm 宽(如图 1 所示),以进一步增大漏料阻力,使物料在叶轮内的流动性变差。 通过采取以上措施,基本上达到了停机即能止料的目的,从而较好地解决了锁不住料的问题。对于仓位的控制,我们根据现场实际使用情况,摸索出易冲料的较低仓位, 然后控制在较低仓位以上。当仓位较低,易出现冲料时,宁愿停机待料,等仓位达到一定程度时才开机运行,以避免冲料。